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在氧化铝生产中,沉降工序是影响产能、品质及效益的关键环节,为了提高沉降速度,改善溢流质量和底流的浓稠度,添加絮凝剂是目前普遍采用且行之有效的方法。研究了不同的矿浆固含,Al<,2>O<,3>浓度,矿浆类型的铝酸钠稀释矿浆,在不同种类絮凝剂以不同的添加量和添加方式的情况下进行试验。测定了其沉降性能并分析了原因,以掌握铝酸钠矿浆沉降性能变化规律,逐步进行了工业试验。结论如下:
黑矿、灰矿稀释矿浆的沉速为0.85m/h,赤泥压缩液固比为4.1,但上清液明显浑浊。稀释矿浆的Al<,2>O<,3>浓度高、固含高,浆液黏度就大。Al<,2>O<,3>浓度超过180g/L,固含超过70 g/L,任一方面超标,沉降性能恶化。
共试验了5种絮凝剂:9779、GM4-01、CN340、F232、GL2120。9779沉速好,清液层浮游物低,压缩性能好,用量小,配制方便,稳定性好,对赤泥的物化性质适应性强。但由于售价高、供货周期长,在分离沉降槽使用。CN340分子量大,沉速好,清液层清澈度最好,压缩性能好,用量小,稳定性一般,但由于会造成叶滤机过料量降低,且售价较高,在洗涤沉降槽与GM4-01联合使用。GM4-01沉速好,清液层浮游物较高,压缩性能好,稳定性一般、对赤泥的物化性质适应性较差,用量偏大,但由于价格便宜、自产供货方便,在洗涤沉降槽与CN340联合使用。F232和GL2120沉速好,清液层清澈度好,压缩性能好,中等用量,稳定性一般,对赤泥的物化性质适应性较强,但由于也会造成叶滤机过料量降低,目前没有使用。
剪切力同时起着形成和破裂聚合物的作用,搅拌强度和滞留时间对赤泥混凝过程至关重要,必须通过现场试验决定添加点的数量和位置。分离沉降槽采用9779絮凝剂,添加量为赤泥的万分之二,洗涤沉降槽采用CN340和GM4-01联合使用,比例为4:6,添加量为赤泥的万分之一,生产过程需根据实际运行情况适时调整。三点加入方式,三点分配比为3:3:4。