论文部分内容阅读
摘 要:海底管道试压不同于陆上管道,由于它所处环境特殊,人员无法直接检查管道除管道是否发生泄漏或者变形,因此对管道试压要求也就格外严格。常用的海底管道试压标准有挪威船级社标准DNV-OS-F101,以及澳大利亚标准AS/NZS 2 885.5。两个标准除了对管道压力波动的要求外,还对管道内空气含量做了要求,要求管道内残余空气体积含量不能大于管道系统总容积的0.2%。文章主要介绍用水推球排气方法的方法,达到试压管线内部空气含量<0.2%的要求,降低空气对试验结果的影响,供相关工程技术人员参考。
关键词:海底管道;立管;水压试验;空气含量;水推球排气
中图分类号:TQ379 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2014)12-0055-03
管道系统在建造安装完成后需经过压力试验,检验管道的强度是否能满足设计要求,焊缝及其它管道连接件的严密性。海底管道系统铺设在海平面以下,由于这种特殊环境,在管道系统安装完成后,人员无法检查焊缝及管道是否发生泄漏。因此,压力试验格外严格。
海上采油模块上立管作为海底管道的一部分,采用与海底管一样的检验标准,DNV-OS-F101Submarine Pipel-
ine Systems,标准的一个重要要求是水压试验管道空气含量少于0.2%,否则试验结果不能接受。而海底管道由于它的特殊性,不允许在管道上开排气孔。因此应采用特殊的方法对管道内气体进行排除,目前主要的方法是用水推球进行置换排气。
本文主要介绍水推球排气的试验方法和排气效果的论证。
1 压力试验标准
按照挪威船级社标准DNV-OS-F101(2010版)规定,管道水压试验可以接受的压力波动是试验压力的±0.2%,如果超过这个范围,就要有可以解释的原因,并且要计算结果说明,比如温度升高等的影响。而且要求管道内空气含量不能超过管道总体积的0.2%,因为空气的压缩比很大,对试验结果影响很大。
图1是标准中给出的空气含量的测定方法。先给试压管道注满水,在试压压力的35%内不断加压,并且同时记录加水量和压力变化,根据图1绘出图表就可得出管内空气体积。
而澳大利亚标准AS/NZS 2 885.5(2002版)除了以上图表法外还给出了计算公式,可以计算管道在没有空气的情况下的理论升压曲线。
受束缚管道的公式为:
不受束缚管道的公式为:
其中:
ΔV为管道内水的体积变化,L;
V0为管道系统内部容积,L;
D为管道外径,mm;
t为管道壁厚,mm;
Δp为管道系统压力变化,kPa;
ΔT为管道系统内部温度变化,℃;
B和为温度对管道压力的影响系数,℃-1;
μ为管道材料泊松比,推荐为0.27;
E为管道材料杨氏模量,推荐为2.06x108 kPa;
A为试压介质膨胀系数,kPa-1。当试压介质为淡水时:
A=(3.9×10-3×T2-0.3×T+50.6)×(1-)×10-8
式中:T为管道系统内部温度,℃;
p为管道系统实验压力,kPa。
在实际试验时,一般管道都不受束缚,同时由于加压过程时间较短,一般可以不考虑温度对管道系统的影响。注水加压过程理论压力变化可以简化为:
2 水推球排气
2.1 水推球排气原理
水推球排气的原理比较简单,就是利用试压水把管道内的空气置换出去,达到排除管道内气体的效果。如图2所示,在管道内推入一个排气球,用注水泵推进一定长度,再推入另一排气球,再两球之间注满水,然后利用大流量的高压注水泵推动球快速流动至管道尾部,完成排气注水。
2.2 水推球排气系统图及设备
2.2.1 水推球的系统图如图3所示。
2.2.1 试验相关设备
为了完成管道水推球排气及验证的效果,系统需要用到以下设备:
①排气球,如下图(一般材质为聚亚安酯);
②大流量高压注水泵;
③高压增压泵;
④流量计;
⑤数字压力温度记录仪;
⑥压力表。
还有一些必要的管道阀门附件。
3 水推球排气效果验证
为了验证水推球排气的效果,本次试验找了一段长20 m的12寸立管做试验,其中包括1个90 ?觷弯头,现场布置如图4所示。
试验压力p=10 000 kPa;
管道直径D=323.9 mm;
壁厚t=12.7 mm;
试验当天水温T=35 ℃
管道系统内部容积可算得V0=1 399 L
由:
A=(3.9×10-3×T2-0.3×T+50.6)×(1-)×10-8
可得水的膨胀系数A=4.34x10-7;
由式(3)可得:
Δp=1 287.6 ΔV (4)
3.1 水推球排气步骤
①放入一个排气球,推入管道一定深度;
②放入第二个球,在两球中间注满水;
③关闭增加和头部排气阀,打开尾部排气排水阀;
④开动高压注水泵,直到确定排气球到达管道尾部。
⑤关闭所注水阀和排气排水阀。
⑥开动增压泵,排除连接管线内空气,打开增压阀。直到压力升至试验压力的35%,也就是3 500 kPa,关闭增压阀和增压泵。
⑦试验完成,记录整理数据。
3.2 结果验证
本次试验做了两次排气和升压数据记录,根据试验结果,得到两组试验数据,表1为上午试验数据,表2为下午试压数据。技术数据是流量计记录的累积流量V和压力记录仪的压力数据。
依据两组数据和式(4)可以绘出管道理论和实际两条升压曲线。
如图5和图6所示,空气含量分别是0.19 L和0.14 L,管道系统内部容积可算得V0=1 399 L,所以管道内残余空气含量为0.014%和0.010%,均小于标准要求的0.2%。
4 结 语
通过本次试验和结果分析,说明水推球排气的效果能够满足标准的要求,在管道试压中运用是有效可行的。
参考文献:
[1] DNV-OS-F 1012005,Submarine Pipeline Systems[S].
关键词:海底管道;立管;水压试验;空气含量;水推球排气
中图分类号:TQ379 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2014)12-0055-03
管道系统在建造安装完成后需经过压力试验,检验管道的强度是否能满足设计要求,焊缝及其它管道连接件的严密性。海底管道系统铺设在海平面以下,由于这种特殊环境,在管道系统安装完成后,人员无法检查焊缝及管道是否发生泄漏。因此,压力试验格外严格。
海上采油模块上立管作为海底管道的一部分,采用与海底管一样的检验标准,DNV-OS-F101Submarine Pipel-
ine Systems,标准的一个重要要求是水压试验管道空气含量少于0.2%,否则试验结果不能接受。而海底管道由于它的特殊性,不允许在管道上开排气孔。因此应采用特殊的方法对管道内气体进行排除,目前主要的方法是用水推球进行置换排气。
本文主要介绍水推球排气的试验方法和排气效果的论证。
1 压力试验标准
按照挪威船级社标准DNV-OS-F101(2010版)规定,管道水压试验可以接受的压力波动是试验压力的±0.2%,如果超过这个范围,就要有可以解释的原因,并且要计算结果说明,比如温度升高等的影响。而且要求管道内空气含量不能超过管道总体积的0.2%,因为空气的压缩比很大,对试验结果影响很大。
图1是标准中给出的空气含量的测定方法。先给试压管道注满水,在试压压力的35%内不断加压,并且同时记录加水量和压力变化,根据图1绘出图表就可得出管内空气体积。
而澳大利亚标准AS/NZS 2 885.5(2002版)除了以上图表法外还给出了计算公式,可以计算管道在没有空气的情况下的理论升压曲线。
受束缚管道的公式为:
不受束缚管道的公式为:
其中:
ΔV为管道内水的体积变化,L;
V0为管道系统内部容积,L;
D为管道外径,mm;
t为管道壁厚,mm;
Δp为管道系统压力变化,kPa;
ΔT为管道系统内部温度变化,℃;
B和为温度对管道压力的影响系数,℃-1;
μ为管道材料泊松比,推荐为0.27;
E为管道材料杨氏模量,推荐为2.06x108 kPa;
A为试压介质膨胀系数,kPa-1。当试压介质为淡水时:
A=(3.9×10-3×T2-0.3×T+50.6)×(1-)×10-8
式中:T为管道系统内部温度,℃;
p为管道系统实验压力,kPa。
在实际试验时,一般管道都不受束缚,同时由于加压过程时间较短,一般可以不考虑温度对管道系统的影响。注水加压过程理论压力变化可以简化为:
2 水推球排气
2.1 水推球排气原理
水推球排气的原理比较简单,就是利用试压水把管道内的空气置换出去,达到排除管道内气体的效果。如图2所示,在管道内推入一个排气球,用注水泵推进一定长度,再推入另一排气球,再两球之间注满水,然后利用大流量的高压注水泵推动球快速流动至管道尾部,完成排气注水。
2.2 水推球排气系统图及设备
2.2.1 水推球的系统图如图3所示。
2.2.1 试验相关设备
为了完成管道水推球排气及验证的效果,系统需要用到以下设备:
①排气球,如下图(一般材质为聚亚安酯);
②大流量高压注水泵;
③高压增压泵;
④流量计;
⑤数字压力温度记录仪;
⑥压力表。
还有一些必要的管道阀门附件。
3 水推球排气效果验证
为了验证水推球排气的效果,本次试验找了一段长20 m的12寸立管做试验,其中包括1个90 ?觷弯头,现场布置如图4所示。
试验压力p=10 000 kPa;
管道直径D=323.9 mm;
壁厚t=12.7 mm;
试验当天水温T=35 ℃
管道系统内部容积可算得V0=1 399 L
由:
A=(3.9×10-3×T2-0.3×T+50.6)×(1-)×10-8
可得水的膨胀系数A=4.34x10-7;
由式(3)可得:
Δp=1 287.6 ΔV (4)
3.1 水推球排气步骤
①放入一个排气球,推入管道一定深度;
②放入第二个球,在两球中间注满水;
③关闭增加和头部排气阀,打开尾部排气排水阀;
④开动高压注水泵,直到确定排气球到达管道尾部。
⑤关闭所注水阀和排气排水阀。
⑥开动增压泵,排除连接管线内空气,打开增压阀。直到压力升至试验压力的35%,也就是3 500 kPa,关闭增压阀和增压泵。
⑦试验完成,记录整理数据。
3.2 结果验证
本次试验做了两次排气和升压数据记录,根据试验结果,得到两组试验数据,表1为上午试验数据,表2为下午试压数据。技术数据是流量计记录的累积流量V和压力记录仪的压力数据。
依据两组数据和式(4)可以绘出管道理论和实际两条升压曲线。
如图5和图6所示,空气含量分别是0.19 L和0.14 L,管道系统内部容积可算得V0=1 399 L,所以管道内残余空气含量为0.014%和0.010%,均小于标准要求的0.2%。
4 结 语
通过本次试验和结果分析,说明水推球排气的效果能够满足标准的要求,在管道试压中运用是有效可行的。
参考文献:
[1] DNV-OS-F 1012005,Submarine Pipeline Systems[S].