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摘 要: 本文通过介绍邯钢3500mm宽厚板线滚切剪的主从控制方式,深入解释说明了双电机同步控制的应用方法,主从控制的参数配置和功能原理。以及从动侧电机突然脱开连接轴后超速飞车的保护参数设置。
关键词: 滚切剪;双电机同步控制;参数配置;超速保护
1 前言
在邯钢3500mm宽厚板线滚切剪设备中,它们的驱动系统采用了2台交流400KW电机,电机数据:400KW 690V 425A 转速990RMP。控制采用整流回馈单元+逆变器方式。两台电机共同驱动一台减速机,连接曲柄完成一周运行,带动剪刃完成一个剪切过程。此套设备的核心就是双电机的主从同步控制。南侧电机为主动侧,北侧电机为从动侧。本文通过此套设备的同步控制详细介绍6SE70传动系统的主从控制应用。
2变频器控制方式
6SE70变频器在实际的生产应用中,实现主从控制主要通过以下两种方式来实现,主电机变频器为速度控制模式,速度模式时指变频器以控制电机的转速为目的,此时电机的力矩必须为保持该速度而调整。所以控制系统中外环为速度环,内环为电流环。速度环的输出为电流环的给定(力矩给定),该电流环也称为转矩换。从电机控制模式为转矩模式,变频器以控制电机的输出力矩为目的,速度大小和外部负载有关,与转矩无关。此时变频器一般无速度环,只有电流环,外部给定直接给电流环作为力矩设定。为防止超速,一般需要加上超速保护功能。
2.1 从动装置运行于转矩环的参数配置
电机首尾通过法兰直接硬相连,主动装置工作在速度环状态,而从动装置工作在电流环(转矩环)状态,在这种方式中,一般情况下,定义远离减速机的电机作为主动电机,编码器接在主动装置所带的电机上。当电机硬轴连接时,主动装置工作在速度环,从动装置工作在转矩环。主要参数设置如下:
3 滚切剪主从控制的应用
3.1 控制目的
滾切剪这种典型的双机同轴的主从控制中,主电机运行于速度控制模式,以达到自动化(PLC)发给变频器的速度设定值为目的。从电机运行于转矩控制模式。以达到主电机的转矩值,从而实现两侧电机负荷平衡,简单说就是出力一样为目的。正常运行的全过程中,精度要求两侧的转矩偏差小于1%。
3.2 控制原理
主变频器将从自动化系统接收到的速度设定值作为P443参数主给定,控制原理图如下:
从电机变频器通过SIMOLINK通讯光纤通讯接收主变频器输出的转矩值K165参数,控制原理图如下:
3.3 速度超限保护
主从控制系统中,必须考虑的是从动侧电动机突然连接轴脱开后的超速情况,因为从动侧电机运行在直接转矩控制方式下,脱开负载在空载状态时,从动侧装置输入转矩给定后,速度会无限制上升,为了避免这种超速飞车的情况发生,在从动侧电机的速度环上增加速度超限保护,将最大速度P452、P453设置在参考转速的±110%左右。
4 结束语
在冶金行业,类似滚切剪这种典型的双电机同步控制的设备,主从控制是应用最广泛的一种控制方式,本文通过滚切剪的同步控制扩展到典型的主从控制应用中,详细介绍了主、从变频装置的参数设置,功能原理和超速保护的设置。为变频调速在双电机同步传动中的应用方法进行了较深入的分析。
参考文献
[1]顾绳谷.电机及拖动基础[M].北京:机械工业出版社,2006.
[2]张燕宾.实用变频调速技术培训教程[M].北京:机械工业出版社,2003.
作者简介:乔汇龙,1985年6月5日,本科,电气工程师,2008年至今河钢邯钢中板厂从事电气设维护工作。?获得国家软件著作权3项.
关键词: 滚切剪;双电机同步控制;参数配置;超速保护
1 前言
在邯钢3500mm宽厚板线滚切剪设备中,它们的驱动系统采用了2台交流400KW电机,电机数据:400KW 690V 425A 转速990RMP。控制采用整流回馈单元+逆变器方式。两台电机共同驱动一台减速机,连接曲柄完成一周运行,带动剪刃完成一个剪切过程。此套设备的核心就是双电机的主从同步控制。南侧电机为主动侧,北侧电机为从动侧。本文通过此套设备的同步控制详细介绍6SE70传动系统的主从控制应用。
2变频器控制方式
6SE70变频器在实际的生产应用中,实现主从控制主要通过以下两种方式来实现,主电机变频器为速度控制模式,速度模式时指变频器以控制电机的转速为目的,此时电机的力矩必须为保持该速度而调整。所以控制系统中外环为速度环,内环为电流环。速度环的输出为电流环的给定(力矩给定),该电流环也称为转矩换。从电机控制模式为转矩模式,变频器以控制电机的输出力矩为目的,速度大小和外部负载有关,与转矩无关。此时变频器一般无速度环,只有电流环,外部给定直接给电流环作为力矩设定。为防止超速,一般需要加上超速保护功能。
2.1 从动装置运行于转矩环的参数配置
电机首尾通过法兰直接硬相连,主动装置工作在速度环状态,而从动装置工作在电流环(转矩环)状态,在这种方式中,一般情况下,定义远离减速机的电机作为主动电机,编码器接在主动装置所带的电机上。当电机硬轴连接时,主动装置工作在速度环,从动装置工作在转矩环。主要参数设置如下:
3 滚切剪主从控制的应用
3.1 控制目的
滾切剪这种典型的双机同轴的主从控制中,主电机运行于速度控制模式,以达到自动化(PLC)发给变频器的速度设定值为目的。从电机运行于转矩控制模式。以达到主电机的转矩值,从而实现两侧电机负荷平衡,简单说就是出力一样为目的。正常运行的全过程中,精度要求两侧的转矩偏差小于1%。
3.2 控制原理
主变频器将从自动化系统接收到的速度设定值作为P443参数主给定,控制原理图如下:
从电机变频器通过SIMOLINK通讯光纤通讯接收主变频器输出的转矩值K165参数,控制原理图如下:
3.3 速度超限保护
主从控制系统中,必须考虑的是从动侧电动机突然连接轴脱开后的超速情况,因为从动侧电机运行在直接转矩控制方式下,脱开负载在空载状态时,从动侧装置输入转矩给定后,速度会无限制上升,为了避免这种超速飞车的情况发生,在从动侧电机的速度环上增加速度超限保护,将最大速度P452、P453设置在参考转速的±110%左右。
4 结束语
在冶金行业,类似滚切剪这种典型的双电机同步控制的设备,主从控制是应用最广泛的一种控制方式,本文通过滚切剪的同步控制扩展到典型的主从控制应用中,详细介绍了主、从变频装置的参数设置,功能原理和超速保护的设置。为变频调速在双电机同步传动中的应用方法进行了较深入的分析。
参考文献
[1]顾绳谷.电机及拖动基础[M].北京:机械工业出版社,2006.
[2]张燕宾.实用变频调速技术培训教程[M].北京:机械工业出版社,2003.
作者简介:乔汇龙,1985年6月5日,本科,电气工程师,2008年至今河钢邯钢中板厂从事电气设维护工作。?获得国家软件著作权3项.