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易芬(1965-),女,专科,主管护师,研究方向:血液成分制备。
摘要:成分输血是输血技术发展的重要标志。随着成分制品种类的增加和成分制备过程中的环节增多,如果在血站产品生产管理过程中,监督措施不到位,差错就会不断发生,给血液质量带来很多隐患。所以,如何加强过程管理,杜绝和降低成分制备过程中的差错发生,意义十分重大。
关键词:血液质量成分制备差错控制
【中图分类号】R-1【文献标识码】B【文章编号】1671-8801(2013)11-0546-01
1材料与方法
1.1资料来源汇总2008-2012年成分制备过程中发生差错的案例95份。
1.2采用同类差错比较的方式,总结分析并采取改进措施。
1.2.1制备记录差错、贴产品码错误、使用过期转移袋,这几项是因为工作人员未检查、注意力不集中造成的。采取的措施是增加1位复查员,发现问题退回,让责任人纠正并扣除其质量分。
1.2.2分析热合漏血是经验不足、热合时未能随电压高低及时调整热合机的档位、血液管路不干燥造成。采取的措施是与新进员工多交流、交换工作中的经验教训、加强责任心。
1.2.3离心血袋破损:①边沿和底部不规则裂开;②瘤状突起破损是由于装罐时中间的血袋悬空在两个血袋之间,未与离心罐充分接触[1]。改进的措施是加强责任心、规范操作。
1.2.4沙眼和底部未粘合完整、侧面直线裂开,此类是血袋质量引起。改进的措施是与血袋提供单位沟通改进质量。
1.2.5分离成分错误是沟通不到位。改进措施是在过去口头交接的基础上增加文字交接,交接双方签字后再次核对。
1.2.6血液的总袋数与血量毫升不符。这是因采血人所记录采血量与实际血袋血量毫升不符造成。改进的措施是交接双方面对面交接签字,并细化数量和质量,把差错杜绝在成分制备前。
1.2.7微机操作失误。这是由工作人员操作不熟所致。改进的措施事加强对责任人的岗前培训,熟练上机。
2结果
为加强成分制备过程中的质量管理,减少差错率,2008年始科室建立了制备过程中的质量分析单,以便责任人通过分析差错,改进措施,提高质量,至2012年共产生15份质量分析单。为进一步加强对成分制备过程中的质量监督与管理,减少差错率,2010年科室又建立了质量管理细则,至2012年每月对质量管理细则表进行检查汇总,3年来差错率呈逐年下降趋势,个别项目达到零差错。见表1。
3讨论
任何行业都在改进中求发展,血液成分的制备也不例外。建立和完善血液成分制备各环节的质量控制,建立有问题及时反馈、及时解决,确保各环节质量,形成“自我控制、环节制约、科室制约”的质量控制系统[2],减少和杜绝差错发生,从而提高血液制品质量。
成分制作过程中的差错原因分析可归纳为:工作责任心不强、经验不足,贴签操作前后未进行核对,新进员工操作不到位,血液交接时未细化,口头交接后未进行再次记录单核对,监控措施不到位,已制定的制度未切实落实等。采取的对策主要有:制定质量管理细则,责任人通过个人写出质量分析单和整改意见,逐步增强血液质量意识;工作人员严格核对制度,并增加成分制备后续的再次核对,专人负责原材料的使用检查,及时发现质量问题及时汇报解决;对新进员工安排专人负责代培,与他们多沟通交流;建立齐全的交接制度并细化各环节的责任,落实到个人;把质量教育纳入每周科室学习的重点,增强员工的质量意识;加强沟通,让各个环节均有口头和文字交接,并签字核对。
通过上述成分制备过程中的一环紧扣一环的一系列管理和监督:即,严格按照设计的质量细则进行制备,并通过质量分析单进行分析整改,再通过内部监督进一步核对,最后,通过全流程再次核对4个相互作用的管理和监督环节,促使差错率在管理系统中最大限度的降低,并最终达到零差错,进而提高了血液成分制备过程体系的质量。
参考文献
[1]余涛,血站成分制备质量控制作用的探讨.中国输血杂志,2012.25(1):75
[2]袁中晶,成分制备关键控制点的探讨.中国输血杂志,2011.24(12):1085
摘要:成分输血是输血技术发展的重要标志。随着成分制品种类的增加和成分制备过程中的环节增多,如果在血站产品生产管理过程中,监督措施不到位,差错就会不断发生,给血液质量带来很多隐患。所以,如何加强过程管理,杜绝和降低成分制备过程中的差错发生,意义十分重大。
关键词:血液质量成分制备差错控制
【中图分类号】R-1【文献标识码】B【文章编号】1671-8801(2013)11-0546-01
1材料与方法
1.1资料来源汇总2008-2012年成分制备过程中发生差错的案例95份。
1.2采用同类差错比较的方式,总结分析并采取改进措施。
1.2.1制备记录差错、贴产品码错误、使用过期转移袋,这几项是因为工作人员未检查、注意力不集中造成的。采取的措施是增加1位复查员,发现问题退回,让责任人纠正并扣除其质量分。
1.2.2分析热合漏血是经验不足、热合时未能随电压高低及时调整热合机的档位、血液管路不干燥造成。采取的措施是与新进员工多交流、交换工作中的经验教训、加强责任心。
1.2.3离心血袋破损:①边沿和底部不规则裂开;②瘤状突起破损是由于装罐时中间的血袋悬空在两个血袋之间,未与离心罐充分接触[1]。改进的措施是加强责任心、规范操作。
1.2.4沙眼和底部未粘合完整、侧面直线裂开,此类是血袋质量引起。改进的措施是与血袋提供单位沟通改进质量。
1.2.5分离成分错误是沟通不到位。改进措施是在过去口头交接的基础上增加文字交接,交接双方签字后再次核对。
1.2.6血液的总袋数与血量毫升不符。这是因采血人所记录采血量与实际血袋血量毫升不符造成。改进的措施是交接双方面对面交接签字,并细化数量和质量,把差错杜绝在成分制备前。
1.2.7微机操作失误。这是由工作人员操作不熟所致。改进的措施事加强对责任人的岗前培训,熟练上机。
2结果
为加强成分制备过程中的质量管理,减少差错率,2008年始科室建立了制备过程中的质量分析单,以便责任人通过分析差错,改进措施,提高质量,至2012年共产生15份质量分析单。为进一步加强对成分制备过程中的质量监督与管理,减少差错率,2010年科室又建立了质量管理细则,至2012年每月对质量管理细则表进行检查汇总,3年来差错率呈逐年下降趋势,个别项目达到零差错。见表1。
3讨论
任何行业都在改进中求发展,血液成分的制备也不例外。建立和完善血液成分制备各环节的质量控制,建立有问题及时反馈、及时解决,确保各环节质量,形成“自我控制、环节制约、科室制约”的质量控制系统[2],减少和杜绝差错发生,从而提高血液制品质量。
成分制作过程中的差错原因分析可归纳为:工作责任心不强、经验不足,贴签操作前后未进行核对,新进员工操作不到位,血液交接时未细化,口头交接后未进行再次记录单核对,监控措施不到位,已制定的制度未切实落实等。采取的对策主要有:制定质量管理细则,责任人通过个人写出质量分析单和整改意见,逐步增强血液质量意识;工作人员严格核对制度,并增加成分制备后续的再次核对,专人负责原材料的使用检查,及时发现质量问题及时汇报解决;对新进员工安排专人负责代培,与他们多沟通交流;建立齐全的交接制度并细化各环节的责任,落实到个人;把质量教育纳入每周科室学习的重点,增强员工的质量意识;加强沟通,让各个环节均有口头和文字交接,并签字核对。
通过上述成分制备过程中的一环紧扣一环的一系列管理和监督:即,严格按照设计的质量细则进行制备,并通过质量分析单进行分析整改,再通过内部监督进一步核对,最后,通过全流程再次核对4个相互作用的管理和监督环节,促使差错率在管理系统中最大限度的降低,并最终达到零差错,进而提高了血液成分制备过程体系的质量。
参考文献
[1]余涛,血站成分制备质量控制作用的探讨.中国输血杂志,2012.25(1):75
[2]袁中晶,成分制备关键控制点的探讨.中国输血杂志,2011.24(12):1085