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摘要:本文是以降低ABS装置能耗为目的,通过研究接枝聚合釜换热效果对所消耗公用工程的影响,来研究对全装置能耗的影响,来实现降低大庆ABS装置能耗的目的。通过对ABS接枝聚合釜搅拌器和自动清洗系统进行改造,提高接枝聚合釜的换热效率,提高升温和降温的速度,最终确定改造对装置能耗的影响。
关键词:换热效率 能耗 搅拌器 自动清洗
【分类号】:TQ325.2
1 引言
石化行业是能源生产大户,同时也是能源
消耗大户。我国目前石化行业的总能耗占到全国能耗消费总量的16%。石化行业能耗偏高的现象不容忽视,节能降耗,首先就要从高耗能行业开始,石化行业首当其冲。
大庆石化ABS装置是引进韩国锦湖公司的专利技术,设计年产5万吨ABS树脂。2005~2006年装置完成了10万吨/年的改扩建工作,并在2006年实现产能一次达标10万吨/年。粉料部分采用乳液接枝聚合工艺,接枝胶乳经凝聚脱水、干燥制成ABS粉料。目前ABS装置接枝聚合采用的是6小时接枝聚合技术,利用釜式反应器进行间歇聚合生产,具有反應时间短、产品质量好的特点,在技术上实现了国内领先,取得了很好的经济效益和社会效益。
2 ABS装置能耗现状
大庆ABS装置在近三年来,能耗有小幅变化,基本维持在170 kgoil/t左右,主要原因是装置处于较为平稳的生产时期。
2.1 大庆ABS装置用能分布
ABS装置用能主要集中在水、电、汽、风,各种能源来源如表1所述,各种能源在装置综合能耗中所占比例不同,对装置能耗的贡献也不同,我们对2011年装置综合能耗的各项用能所占比例做了分析统计,如下图所示:
图1 大庆ABS装置能耗各项比例分布图
从图5可以看出,ABS装置用能共九项,其中电占41%,蒸汽占31%,氮气占13%,循环水占6%,这四项占整个能耗的94%。装置用电包括生产用电和照明用电,蒸汽主要用于聚合釜升温和胶乳凝聚过程,氮气主要用于粉料干燥系统和粉料输送储存以及胶乳储存氮封,循环水主要用于反应釜降温。
2.2 接枝聚合釜用能情况
由于接枝聚合单元没有公用工程计量表,无法单独对接枝聚合单元进行能耗计算,但从定性角度对该单元的能耗进行分析来看,接枝单元的能耗主要集中于电能、循环水、蒸汽和脱盐水,有极少量的氮气消耗。脱盐水是根据生产配方加入到物料中,无法改变。电能、循环水、蒸汽主要用于接枝聚合反应的升温降温和搅拌过程。能耗总量约占全装置的1/5。
目前ABS装置接枝聚合釜的搅拌器型式是桨式搅拌器,搅拌效果不好,剪切力大,造成接枝聚合反应析胶较多,并且由于接枝胶乳易挂壁的特殊性质和间歇分批生产,每台聚合釜反应几批后,釜内壁及搅拌器挂壁严重,影响接枝聚合反应的换热效果。通常每台釜生产4批后,反应温度就难以控制,在放热剧烈阶段,聚合温度降不下来;在升温阶段温度也上涨缓慢,因此在聚合反应升温和降温过程中消耗了大量的蒸汽及循环水,同时由于聚合釜升温降温缓慢,延长了聚合反应周期,相应地所消耗的电量增加,使全装置的能耗增加。因此接枝聚合釜的换热效果直接影响着装置的能耗。
3 提高接枝聚合釜换热效率的措施分析
目前接枝釜采用夹套和盘管共同换热,同时立式的盘管也起到了一定的折流作用。在利用接枝聚合釜的换热试验表明:反应釜彻底清洗干净后,将釜内盘管流程关闭,只用夹套进行换热。共连续生产4批,这说明利用聚合釜的夹套进行换热,换热效果可以满足生产要求。
如果对现有的换热设施进行改造,将釜内的盘管全部撤掉,安装新的搅拌能力更好的搅拌器。这样不但满足换热要求,并且存在以下优点:a. 用自动清洗器对釜内清洗不存在死角;b. 便于安装新的搅拌器。对现有自动清洗系统进行改造,改成每釜进行一次自动清洗。保证每批聚合反应具有良好的换热效果。自动清洗所用的新鲜水改成脱盐水,清洗后水直接进入物料中,在接枝胶乳凝聚过程中,进料的热水量相应也在减少。
4 改造后的换热效果及能耗情况分析
从现有的清洗设施和搅拌情况来看,以6批为一清洗周期来看, 每釜反应的后3批反应温度不易控制,升温降温缓慢,在连续进料放热剧烈阶段,由于温度难以控制,进料被迫停止30min左右,造成反应周期延长。每年约有1半批次的接枝聚合反应处于温度不易控制的状态。如果每反应3批进行清釜,将造成清釜过于频繁,影响产能。
从ABS装置中压蒸汽和循环水流量表的变化来看,每台接枝聚合釜升温时蒸汽的用量约为1000kg/h,降温时循环水的用量约为100m3/h左右。接枝釜搅拌器运行时电流在18~20A之间。
搅拌器及自动清洗系统改造后,实现聚合釜每批反应后清洗一次,保证聚合反应时具有良好的换热效果,反应过程中两次升温时间能够缩短1小时,在放热较剧烈阶段,循环水流量也相应降低50%,不必停止连续进料。每釜反应搅拌器运转时间将缩短2小时。
搅拌器及自动清洗系统改造后,接枝聚合单元预计每年节约蒸汽用量800吨,节约循环水用量160000m3,改造后,将用脱盐水取代新鲜水作为清洗水,清洗水直接进入下一道工序,这样每年可节约新鲜水大约10000吨。接枝聚合反应周期将缩短2小时,节约电能约12160kwh。装置每年按产能100000吨计算,节约的能耗如下表所示:
表-1 装置节约能耗统计表
从表中数值可以看出,接枝搅拌器及自动清洗改造后,约降低能耗1.1kgoil/t。
4 结论
1、通过对接枝聚合釜搅拌器及自动清洗系统进行改造,能够提高接枝聚合釜的换热效率。
2、搅拌器及自动清洗系统改造后,装置全年的累计能耗预计将降低1.1kgoil/t。
参考文献
[1] 冯宵 化工节能原理与技术 化学工业出版社
[2] 李小军 大庆ABS装置能耗分析及降低措施
关键词:换热效率 能耗 搅拌器 自动清洗
【分类号】:TQ325.2
1 引言
石化行业是能源生产大户,同时也是能源
消耗大户。我国目前石化行业的总能耗占到全国能耗消费总量的16%。石化行业能耗偏高的现象不容忽视,节能降耗,首先就要从高耗能行业开始,石化行业首当其冲。
大庆石化ABS装置是引进韩国锦湖公司的专利技术,设计年产5万吨ABS树脂。2005~2006年装置完成了10万吨/年的改扩建工作,并在2006年实现产能一次达标10万吨/年。粉料部分采用乳液接枝聚合工艺,接枝胶乳经凝聚脱水、干燥制成ABS粉料。目前ABS装置接枝聚合采用的是6小时接枝聚合技术,利用釜式反应器进行间歇聚合生产,具有反應时间短、产品质量好的特点,在技术上实现了国内领先,取得了很好的经济效益和社会效益。
2 ABS装置能耗现状
大庆ABS装置在近三年来,能耗有小幅变化,基本维持在170 kgoil/t左右,主要原因是装置处于较为平稳的生产时期。
2.1 大庆ABS装置用能分布
ABS装置用能主要集中在水、电、汽、风,各种能源来源如表1所述,各种能源在装置综合能耗中所占比例不同,对装置能耗的贡献也不同,我们对2011年装置综合能耗的各项用能所占比例做了分析统计,如下图所示:
图1 大庆ABS装置能耗各项比例分布图
从图5可以看出,ABS装置用能共九项,其中电占41%,蒸汽占31%,氮气占13%,循环水占6%,这四项占整个能耗的94%。装置用电包括生产用电和照明用电,蒸汽主要用于聚合釜升温和胶乳凝聚过程,氮气主要用于粉料干燥系统和粉料输送储存以及胶乳储存氮封,循环水主要用于反应釜降温。
2.2 接枝聚合釜用能情况
由于接枝聚合单元没有公用工程计量表,无法单独对接枝聚合单元进行能耗计算,但从定性角度对该单元的能耗进行分析来看,接枝单元的能耗主要集中于电能、循环水、蒸汽和脱盐水,有极少量的氮气消耗。脱盐水是根据生产配方加入到物料中,无法改变。电能、循环水、蒸汽主要用于接枝聚合反应的升温降温和搅拌过程。能耗总量约占全装置的1/5。
目前ABS装置接枝聚合釜的搅拌器型式是桨式搅拌器,搅拌效果不好,剪切力大,造成接枝聚合反应析胶较多,并且由于接枝胶乳易挂壁的特殊性质和间歇分批生产,每台聚合釜反应几批后,釜内壁及搅拌器挂壁严重,影响接枝聚合反应的换热效果。通常每台釜生产4批后,反应温度就难以控制,在放热剧烈阶段,聚合温度降不下来;在升温阶段温度也上涨缓慢,因此在聚合反应升温和降温过程中消耗了大量的蒸汽及循环水,同时由于聚合釜升温降温缓慢,延长了聚合反应周期,相应地所消耗的电量增加,使全装置的能耗增加。因此接枝聚合釜的换热效果直接影响着装置的能耗。
3 提高接枝聚合釜换热效率的措施分析
目前接枝釜采用夹套和盘管共同换热,同时立式的盘管也起到了一定的折流作用。在利用接枝聚合釜的换热试验表明:反应釜彻底清洗干净后,将釜内盘管流程关闭,只用夹套进行换热。共连续生产4批,这说明利用聚合釜的夹套进行换热,换热效果可以满足生产要求。
如果对现有的换热设施进行改造,将釜内的盘管全部撤掉,安装新的搅拌能力更好的搅拌器。这样不但满足换热要求,并且存在以下优点:a. 用自动清洗器对釜内清洗不存在死角;b. 便于安装新的搅拌器。对现有自动清洗系统进行改造,改成每釜进行一次自动清洗。保证每批聚合反应具有良好的换热效果。自动清洗所用的新鲜水改成脱盐水,清洗后水直接进入物料中,在接枝胶乳凝聚过程中,进料的热水量相应也在减少。
4 改造后的换热效果及能耗情况分析
从现有的清洗设施和搅拌情况来看,以6批为一清洗周期来看, 每釜反应的后3批反应温度不易控制,升温降温缓慢,在连续进料放热剧烈阶段,由于温度难以控制,进料被迫停止30min左右,造成反应周期延长。每年约有1半批次的接枝聚合反应处于温度不易控制的状态。如果每反应3批进行清釜,将造成清釜过于频繁,影响产能。
从ABS装置中压蒸汽和循环水流量表的变化来看,每台接枝聚合釜升温时蒸汽的用量约为1000kg/h,降温时循环水的用量约为100m3/h左右。接枝釜搅拌器运行时电流在18~20A之间。
搅拌器及自动清洗系统改造后,实现聚合釜每批反应后清洗一次,保证聚合反应时具有良好的换热效果,反应过程中两次升温时间能够缩短1小时,在放热较剧烈阶段,循环水流量也相应降低50%,不必停止连续进料。每釜反应搅拌器运转时间将缩短2小时。
搅拌器及自动清洗系统改造后,接枝聚合单元预计每年节约蒸汽用量800吨,节约循环水用量160000m3,改造后,将用脱盐水取代新鲜水作为清洗水,清洗水直接进入下一道工序,这样每年可节约新鲜水大约10000吨。接枝聚合反应周期将缩短2小时,节约电能约12160kwh。装置每年按产能100000吨计算,节约的能耗如下表所示:
表-1 装置节约能耗统计表
从表中数值可以看出,接枝搅拌器及自动清洗改造后,约降低能耗1.1kgoil/t。
4 结论
1、通过对接枝聚合釜搅拌器及自动清洗系统进行改造,能够提高接枝聚合釜的换热效率。
2、搅拌器及自动清洗系统改造后,装置全年的累计能耗预计将降低1.1kgoil/t。
参考文献
[1] 冯宵 化工节能原理与技术 化学工业出版社
[2] 李小军 大庆ABS装置能耗分析及降低措施