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【摘要】承钢2#高炉死铁层较深,必须通过停炉放残铁减少扒除炉底残存渣铁工作量,缩短工期。本次停炉通过制定详细的放残铁方案,取得了良好的效果。
【关键词】停炉;放残铁;炉前操作
0.前言
为了减少停炉检修清除炉内残存渣铁工作量,缩短检修工期,停炉后可将积存于铁口中心线以下的残铁放干净。2#高炉于9月2日降料面停炉检修。检修原计划为74天,迫于产量要求压缩到39天。2#高炉死铁层深1.295米,在我厂4座小型高炉中最深,加上多年来的侵蚀,停炉后死铁层中将积存大量残铁。如不采取措施将残铁放出,扒除炉底残存渣铁炉约需要20天。为保工期,我们设计放残铁方案并予以实施,取得了良好的效果。
1.侵蚀深度及残铁量的确定
1.1侵蚀深度的确定
预计炉底平均侵蚀深度约为500mm,残铁口孔道角度为7°,残铁口中心线标高为4480mm。停炉前用测炉皮拐点来校正残铁口标高。
1.2残铁量的计算
根据残铁量估算公式:T残= K(π/4×D2×h+V死鐵层)×γ铁
其中:K为根据侵蚀严重情况选取取的系数,本次取0.6,铁水密度γ铁取7.0t/m3,炉缸直径D为5.9m,平均侵蚀深度h为0.5m,计算得残铁量为T残 =130t。
2.放残铁准备工作
2.1加大铁口角度
停炉前3天逐步加大高炉铁口角度,用φ80mm钻头,铁口深度1.0~1.3m,最后一炉铁用氧气烧来。
2.2测定炉皮拐点
分别测定12#、13#风口下方两个位置,从标高5900mm~4200mm每隔50mm测1点炉皮温度,根据结果绘图,判断炉内耐材侵蚀情况,确定炉皮拐点,校正残铁口位置。
2.3根据残铁口标高,标出残铁口在炉皮开口的边框线,高1500mm,宽800mm,确定残铁沟标高
2.4由技术科提供残铁沟图纸,机动科负责按图纸要求制作好残铁沟并浇筑
2.5在残铁口旁要求制作好工作平台,残铁沟两边设有人行过道,并加好栏杆和梯子,风口平台加固;要求在停炉的前一天,先装好残铁沟,提前浇筑、烘烤,要求支架坚固
2.6在停炉的前一天,残铁沟下边铺干沙子,炉底回水槽铺好干沙子,炉基抽水后填干沙子。放残铁区域四周各砌一道挡水墙
2.7在停炉的前一天,清理残铁沟周围的障碍物
2.8在残铁口平台附近接压缩空气管两根及打水管两根,炉台周围分布合理便于使用
2.9准备放残铁的一切工器具(包括吹氧管、捅眼棍、爆破物品等),领取爆破所需物品时,指定专人看管
2.10提前接好氧气管,准备好烧残铁口用氧气
2.11残铁外运及处理。
3.放残铁方案
3.1停炉后,最后3~5炉炉渣放到方残铁区域,不准打水用以烘干方残铁区域,关炉体外喷水,停有关冷却设备冷却水。
3.2取走炉壳,视情况断1~3块冷却壁水,用压缩空气将水管内水吹扫干净掏开填料,待取走冷却壁后,观察冷却壁内的砖衬情况,最后确定开残铁口的标高位置。
3.3安装残铁操作平台、扶梯,并将残铁沟与炉壳连接好。残铁沟深入炉壳内紧贴砖衬,并在残铁口处浇筑、烘烤。
3.4在残铁口处开一个200×200mm深350 mm的方孔,找平各面,糊泥、砸料烤干。
3.5残铁沟深入炉壳内紧贴砖衬与炉皮焊死,架设支架,焊加强板加固。
3.6做好残铁口泥套,残铁口孔径80mm,用火烤干。
3.7安装好残铁沟,与炉壳接好后,铺料及泥套烘干之后,开始烧残铁口,两根吹氧管交替烧,直到烧出残铁铁止。
3.8当烧至2500~3000mm左右不见铁水流出时,请示同意后放炮处理(要求一炮轰来)或将残铁口标高上移100~200mm左右重新开口,如果残铁口滴漏铁水不来流时,组织放炮处理。
3.9当残铁口处流出残铁后,要组织专人看管,如铁水断流及时组织人员捅或用氧气烧,保证残铁流出。
3.10取三块残铁铁样,送化验室做分析。
3.11根据放残铁量,确认残铁放净,放炮处理残铁口,请示同意后,结束放残铁过程。
4.放残铁实践
2009年9月3日,2号高炉安要求降料面至风口带,4:40休风完毕,5:00将残铁口部位标定开始卸冷却壁,15:00将冷却壁拿下,期间进行了4次爆破。
19:30将残铁沟焊好(沟长4.7m,高0.5 m,宽1.0 m,内打浇注料100mm;残铁沟钢壳与炉壳“点焊”上、下、左、右各加“立拉劲”两块;残铁沟与水平面夹角21°);21:35将梯子焊好、沟砸好(用无水砸沟料砸厚约100mm)、烧氧管、引燃胶管(2 m砸成300 mm长的6至7段)、一袋焦丁、三袋自产泥、一个木棒(直径100mm,长500mm)备好。
21;40将残铁口碳砖抽出一块,将焦丁填进外立木棒,燃后用自产泥排实预留烧氧管口(经测量计算残铁口与水平面夹角15°),引两个氧气带(一用,一备)。
21:45点燃“引燃胶管”,开始烧残铁口,4日0:50当烧进2.5 m左右时来铁,1:20分放完,期间断流一次,通过烧再次来流,共计放出残铁约25吨。
5.残铁取样分析
下面是残铁及降料面铁水成分分析
残铁样平均1:C:4.09;S:0.039;Si0.93;:P:0.083;V:0.297;Ti:0.251;
残铁样平均2:C:4.05;S:0.036;Si:0.98;P:0.088;V:0.294;Ti:0.252;
残铁样平均3:C:4.09;S:0.038;Si:0.97;P:0.086;V:.297;Ti:0.255;
残铁样平均4:C:4.12;S:0.039;Si:0.99;P:0.083;V:0.299;Ti:0.254;
由上面可见残铁成分与降料面时铁水成分差异不大。
6.结语
6.1本次放残铁总休成功,但是由于水泥墙开孔方向与选定残铁口的位置偏差较大,导致焊残铁沟用时较长。导致部分残铁凝固,不能放出。
6.2本次卸冷却壁时,爆破不彻底用时较长。
6.3本次残铁口角度选择较计划大8°,减少了放出的残铁量。■
【关键词】停炉;放残铁;炉前操作
0.前言
为了减少停炉检修清除炉内残存渣铁工作量,缩短检修工期,停炉后可将积存于铁口中心线以下的残铁放干净。2#高炉于9月2日降料面停炉检修。检修原计划为74天,迫于产量要求压缩到39天。2#高炉死铁层深1.295米,在我厂4座小型高炉中最深,加上多年来的侵蚀,停炉后死铁层中将积存大量残铁。如不采取措施将残铁放出,扒除炉底残存渣铁炉约需要20天。为保工期,我们设计放残铁方案并予以实施,取得了良好的效果。
1.侵蚀深度及残铁量的确定
1.1侵蚀深度的确定
预计炉底平均侵蚀深度约为500mm,残铁口孔道角度为7°,残铁口中心线标高为4480mm。停炉前用测炉皮拐点来校正残铁口标高。
1.2残铁量的计算
根据残铁量估算公式:T残= K(π/4×D2×h+V死鐵层)×γ铁
其中:K为根据侵蚀严重情况选取取的系数,本次取0.6,铁水密度γ铁取7.0t/m3,炉缸直径D为5.9m,平均侵蚀深度h为0.5m,计算得残铁量为T残 =130t。
2.放残铁准备工作
2.1加大铁口角度
停炉前3天逐步加大高炉铁口角度,用φ80mm钻头,铁口深度1.0~1.3m,最后一炉铁用氧气烧来。
2.2测定炉皮拐点
分别测定12#、13#风口下方两个位置,从标高5900mm~4200mm每隔50mm测1点炉皮温度,根据结果绘图,判断炉内耐材侵蚀情况,确定炉皮拐点,校正残铁口位置。
2.3根据残铁口标高,标出残铁口在炉皮开口的边框线,高1500mm,宽800mm,确定残铁沟标高
2.4由技术科提供残铁沟图纸,机动科负责按图纸要求制作好残铁沟并浇筑
2.5在残铁口旁要求制作好工作平台,残铁沟两边设有人行过道,并加好栏杆和梯子,风口平台加固;要求在停炉的前一天,先装好残铁沟,提前浇筑、烘烤,要求支架坚固
2.6在停炉的前一天,残铁沟下边铺干沙子,炉底回水槽铺好干沙子,炉基抽水后填干沙子。放残铁区域四周各砌一道挡水墙
2.7在停炉的前一天,清理残铁沟周围的障碍物
2.8在残铁口平台附近接压缩空气管两根及打水管两根,炉台周围分布合理便于使用
2.9准备放残铁的一切工器具(包括吹氧管、捅眼棍、爆破物品等),领取爆破所需物品时,指定专人看管
2.10提前接好氧气管,准备好烧残铁口用氧气
2.11残铁外运及处理。
3.放残铁方案
3.1停炉后,最后3~5炉炉渣放到方残铁区域,不准打水用以烘干方残铁区域,关炉体外喷水,停有关冷却设备冷却水。
3.2取走炉壳,视情况断1~3块冷却壁水,用压缩空气将水管内水吹扫干净掏开填料,待取走冷却壁后,观察冷却壁内的砖衬情况,最后确定开残铁口的标高位置。
3.3安装残铁操作平台、扶梯,并将残铁沟与炉壳连接好。残铁沟深入炉壳内紧贴砖衬,并在残铁口处浇筑、烘烤。
3.4在残铁口处开一个200×200mm深350 mm的方孔,找平各面,糊泥、砸料烤干。
3.5残铁沟深入炉壳内紧贴砖衬与炉皮焊死,架设支架,焊加强板加固。
3.6做好残铁口泥套,残铁口孔径80mm,用火烤干。
3.7安装好残铁沟,与炉壳接好后,铺料及泥套烘干之后,开始烧残铁口,两根吹氧管交替烧,直到烧出残铁铁止。
3.8当烧至2500~3000mm左右不见铁水流出时,请示同意后放炮处理(要求一炮轰来)或将残铁口标高上移100~200mm左右重新开口,如果残铁口滴漏铁水不来流时,组织放炮处理。
3.9当残铁口处流出残铁后,要组织专人看管,如铁水断流及时组织人员捅或用氧气烧,保证残铁流出。
3.10取三块残铁铁样,送化验室做分析。
3.11根据放残铁量,确认残铁放净,放炮处理残铁口,请示同意后,结束放残铁过程。
4.放残铁实践
2009年9月3日,2号高炉安要求降料面至风口带,4:40休风完毕,5:00将残铁口部位标定开始卸冷却壁,15:00将冷却壁拿下,期间进行了4次爆破。
19:30将残铁沟焊好(沟长4.7m,高0.5 m,宽1.0 m,内打浇注料100mm;残铁沟钢壳与炉壳“点焊”上、下、左、右各加“立拉劲”两块;残铁沟与水平面夹角21°);21:35将梯子焊好、沟砸好(用无水砸沟料砸厚约100mm)、烧氧管、引燃胶管(2 m砸成300 mm长的6至7段)、一袋焦丁、三袋自产泥、一个木棒(直径100mm,长500mm)备好。
21;40将残铁口碳砖抽出一块,将焦丁填进外立木棒,燃后用自产泥排实预留烧氧管口(经测量计算残铁口与水平面夹角15°),引两个氧气带(一用,一备)。
21:45点燃“引燃胶管”,开始烧残铁口,4日0:50当烧进2.5 m左右时来铁,1:20分放完,期间断流一次,通过烧再次来流,共计放出残铁约25吨。
5.残铁取样分析
下面是残铁及降料面铁水成分分析
残铁样平均1:C:4.09;S:0.039;Si0.93;:P:0.083;V:0.297;Ti:0.251;
残铁样平均2:C:4.05;S:0.036;Si:0.98;P:0.088;V:0.294;Ti:0.252;
残铁样平均3:C:4.09;S:0.038;Si:0.97;P:0.086;V:.297;Ti:0.255;
残铁样平均4:C:4.12;S:0.039;Si:0.99;P:0.083;V:0.299;Ti:0.254;
由上面可见残铁成分与降料面时铁水成分差异不大。
6.结语
6.1本次放残铁总休成功,但是由于水泥墙开孔方向与选定残铁口的位置偏差较大,导致焊残铁沟用时较长。导致部分残铁凝固,不能放出。
6.2本次卸冷却壁时,爆破不彻底用时较长。
6.3本次残铁口角度选择较计划大8°,减少了放出的残铁量。■