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[摘 要]潜油电泵由于其排量大、扬程高、寿命长等优点,已经广泛应用于油田生产中,截经过多年的生产实践证明,潜油电泵对于水聚驱抽油机井同样适用。但是近几年来,由于聚驱井开采时间的延续,部分同层位开采的水驱电泵井含聚浓度上升,而且聚驱电泵井随着见聚浓度的上升,生产情况也发生了变化,主要表现在以下几个方面。一是随采出液中聚合物浓度的上升,机组产液量和排量效率呈下降趋势;二是聚驱电泵井由于井液物性的变化-粘度增加,分离出的气体运动阻力增加,粘度达到一定值后,气体或泡沫将不上浮,造成油气分离器内气液比过高,机组不能工作于排量—扬程曲线上,造成排量效率下降的局面。三是抽转电或电泵井换大泵生产后,改善了采出井沉没度较高的生产状况,但是仍然有部分电泵井沉没度值较高,而且在聚驱见聚浓度高的电泵井上尤其明显。针对电泵井排量效率和见聚浓度之间的矛盾,需要做以下几方面工作,一是针对电泵井见聚后,井液物性的改变导致产量、排量效率下降,要摸索出合理的电泵井清蜡周期;二是针对井液粘度和气体双重因素的作用,导致部分电泵井产量和排量效率下降、沉没度偏高,要做好电泵井定压放气工作,并建议使用井底降粘技术。
[关键词]电泵井 见聚浓度 排量效率
中图分类号:TE357 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)35-0261-01
1、问题的提出
潜油电泵由于其排量大、扬程高、寿命长等优点,已经广泛应用于油田生产中,经过多年的生产实践证明,潜油电泵对于水聚驱抽油机井同样适用。但是近几年来,随着聚驱井开采时间的延续,部分同层位开采的水驱电泵井含聚浓度上升,而且聚驱电泵井随着见聚你浓度的上升,生产情况也发生了变化,主要表现在以下几个方面。一是随采出液中聚合物浓度的上升,机组产液量和排量效率呈下降趋势;二是见聚浓度上升,电泵井漏失几率增加;三是电泵井见聚浓度上升,滑脱系数增大;四是见聚浓度上升,井液粘度增加,导致排量效率下降。
2、电泵井见聚见聚浓度与排量效率关系
2.1扣除漏失井后电泵井见聚见聚浓度与排量效率关系
2.1.1电泵井见聚见聚浓度与排量效率关系
水驱扣除沉没度大于600m,排量效率小于70%井,聚驱扣除沉没度大于600m,沉没度小于50% 井后,电泵井的排量是上升的,由170.2t/d上升到186.4t/d,油嘴尺寸基本没有太大的变化,产液量稳中有升,由158.7t/d上升到172.5t/d。但是随着见聚浓度的逐年上升,电泵井的排量效率呈下降趋势,聚合物的浓度从91.3mg/l上升到184.7mg/l,排量效率由97.9下降到93%。
2.1.2水驱电泵井见聚见聚浓度与排量效率关系
水驱电泵井的平均见聚浓度为50.1mg/l,电泵井排量是上升的,由2002年的190.3mg/l上升到目前的202.9mg/l,油嘴尺寸基本稳定,产液量由185.1t/d上升到206.6t/d,排量效率由100.4%上升到104.5%,产液量、排量效率稳中有升。
2.1.3聚驱电泵井见聚浓度与排量效率关系
聚驱电泵井的排量和油嘴尺寸是上升的,排量由153.3t/d上升到164.3t/d,油嘴尺寸由12.8mm上升到13.8mm,但是聚驅电泵井的产液量和排量效率却是逐年下降的。电泵井的产液量由2002年的136.7t/d下降到126.7t/d,排量效率由95.8%下降到77.4%,聚合物见聚浓度由138.6mg/l上升到432.6mg/l,在电泵井排量逐年上升的情况下,沉没度却由372.1m上升到411.7m。
3、电泵井排量效率下降原因分析
3.1、电泵井随着见聚浓度的上升,生产情况发生了变化
随采出液中聚合物浓度的上升,机组产液量和排量效率呈下降趋势;分析认为,一方面由于注入井在注入过程中,增加了注入水的粘度,使油层对聚合物吸附捕集而引起渗透率下降,导致压力传导能力变差,电泵井产液能力下降;另一方面,无论水驱开采还是聚驱开采,电泵井均不同程度的存在气体影响。虽然潜油电泵的分离器装置能实现将井液中的气、液分离的目的,但进入油气分离器的气液比,要在一定工作范围内才可满足离心泵含气量的要求,也才能满足排量的要求,如果进入油气分离器的气液比过高,其分离效果变差,对排量效率影响越大。
3.2、见聚浓度上升导致电泵井漏失几率增加
3.2.1、随着电泵井见聚浓度升高,对电泵井腐蚀部件腐蚀加剧,导致电泵井漏失
聚合物对电泵井的叶轮有较强的腐蚀作用,见聚浓度不同,对电泵井叶轮的腐蚀程度也不同,从而导致电泵井不同程度
3.3、电泵井见聚浓度上升,滑脱系数增大,导致排量效率下降
某井2003年3月见聚,化验见聚浓度为33mg/l,到目前该井见聚浓度上升到717.33mg/l,该井产量、排量效率逐渐下降,到2004年底,该井聚合物浓度达到443mg/l,日产液量由见聚前的289t/d,下降到217t/d,排量效率由117%下降到目前的89.08%,并且该井的沉没度也由见聚前的543.31上升到目前672.03m。
3.4、见聚浓度上升,井液粘度增加,导致排量效率下降
聚驱电泵井由于井液物性的变化-粘度增加,分离出的气体运动阻力增加,粘度达到一定值后,气体或泡沫将不上浮,造成油气分离器内气液比过高,机组不能工作于排量—扬程曲线上,造成排量效率下降的局面;其次是抽转电或电泵井换大泵生产后,改善了了采出井沉没度较高的生产状况,但是仍然有部分电泵井沉没度值较高,而且在聚驱见聚浓度高的电泵井上尤其明显。
4、目前存在的问题
见聚浓度上升易形成泡沫段,油井普遍存在油套环空泡沫段,分析主要原因是由于当流压低于原油饱和压力时,原油中溶解气不断从原油中析出,在油套环空中的形成气-液混合的“泡沫段”,由于“泡沫段” 相对于油水界面密度较小,同时表面张力加大,容易附着在真实液面之上,特别是产量高的电泵井,泡沫段更易堆积。 由于聚合物是一种单体经聚合反应所得到的产物,通常是有机合成高分子,相同的体积下,聚合物溶液比水更具有增粘性,当水驱与聚驱的采出井形成同样 “泡沫段”时,由于聚驱井的聚合物有较强的粘性,且更具有较大的界驱较水驱更易形成“泡沫段”。
5、几点认识及建议
5.1、见聚浓度对电泵井的影响是多方面的,一是电泵井滑脱系数增大,导致排量效率下降,二是易形成泡沫段,影响动态分析的准确性,三是腐蚀叶轮使电泵井漏失几率增加,使电泵井检泵周期缩短。
5.2、电泵井见聚后,井液物性的改变导致产量、排量效率下降,要根据见聚浓度的变化情况,动态调整清蜡周期,保证电泵井正常生产。
5.3、针对井液粘度和气体双重因素的作用,导致部分电泵井产量和排量效率下降、沉没度偏高,要做好电泵井定压放气工作,并建议使用井底降粘技术。
5.4、从管理的角度出发,找出套压、沉没度、电泵井见聚浓度的最佳结合点,最大限度减少泡沫段对沉没度的影响,为动态分析采取措施提供可靠的依据。
[关键词]电泵井 见聚浓度 排量效率
中图分类号:TE357 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)35-0261-01
1、问题的提出
潜油电泵由于其排量大、扬程高、寿命长等优点,已经广泛应用于油田生产中,经过多年的生产实践证明,潜油电泵对于水聚驱抽油机井同样适用。但是近几年来,随着聚驱井开采时间的延续,部分同层位开采的水驱电泵井含聚浓度上升,而且聚驱电泵井随着见聚你浓度的上升,生产情况也发生了变化,主要表现在以下几个方面。一是随采出液中聚合物浓度的上升,机组产液量和排量效率呈下降趋势;二是见聚浓度上升,电泵井漏失几率增加;三是电泵井见聚浓度上升,滑脱系数增大;四是见聚浓度上升,井液粘度增加,导致排量效率下降。
2、电泵井见聚见聚浓度与排量效率关系
2.1扣除漏失井后电泵井见聚见聚浓度与排量效率关系
2.1.1电泵井见聚见聚浓度与排量效率关系
水驱扣除沉没度大于600m,排量效率小于70%井,聚驱扣除沉没度大于600m,沉没度小于50% 井后,电泵井的排量是上升的,由170.2t/d上升到186.4t/d,油嘴尺寸基本没有太大的变化,产液量稳中有升,由158.7t/d上升到172.5t/d。但是随着见聚浓度的逐年上升,电泵井的排量效率呈下降趋势,聚合物的浓度从91.3mg/l上升到184.7mg/l,排量效率由97.9下降到93%。
2.1.2水驱电泵井见聚见聚浓度与排量效率关系
水驱电泵井的平均见聚浓度为50.1mg/l,电泵井排量是上升的,由2002年的190.3mg/l上升到目前的202.9mg/l,油嘴尺寸基本稳定,产液量由185.1t/d上升到206.6t/d,排量效率由100.4%上升到104.5%,产液量、排量效率稳中有升。
2.1.3聚驱电泵井见聚浓度与排量效率关系
聚驱电泵井的排量和油嘴尺寸是上升的,排量由153.3t/d上升到164.3t/d,油嘴尺寸由12.8mm上升到13.8mm,但是聚驅电泵井的产液量和排量效率却是逐年下降的。电泵井的产液量由2002年的136.7t/d下降到126.7t/d,排量效率由95.8%下降到77.4%,聚合物见聚浓度由138.6mg/l上升到432.6mg/l,在电泵井排量逐年上升的情况下,沉没度却由372.1m上升到411.7m。
3、电泵井排量效率下降原因分析
3.1、电泵井随着见聚浓度的上升,生产情况发生了变化
随采出液中聚合物浓度的上升,机组产液量和排量效率呈下降趋势;分析认为,一方面由于注入井在注入过程中,增加了注入水的粘度,使油层对聚合物吸附捕集而引起渗透率下降,导致压力传导能力变差,电泵井产液能力下降;另一方面,无论水驱开采还是聚驱开采,电泵井均不同程度的存在气体影响。虽然潜油电泵的分离器装置能实现将井液中的气、液分离的目的,但进入油气分离器的气液比,要在一定工作范围内才可满足离心泵含气量的要求,也才能满足排量的要求,如果进入油气分离器的气液比过高,其分离效果变差,对排量效率影响越大。
3.2、见聚浓度上升导致电泵井漏失几率增加
3.2.1、随着电泵井见聚浓度升高,对电泵井腐蚀部件腐蚀加剧,导致电泵井漏失
聚合物对电泵井的叶轮有较强的腐蚀作用,见聚浓度不同,对电泵井叶轮的腐蚀程度也不同,从而导致电泵井不同程度
3.3、电泵井见聚浓度上升,滑脱系数增大,导致排量效率下降
某井2003年3月见聚,化验见聚浓度为33mg/l,到目前该井见聚浓度上升到717.33mg/l,该井产量、排量效率逐渐下降,到2004年底,该井聚合物浓度达到443mg/l,日产液量由见聚前的289t/d,下降到217t/d,排量效率由117%下降到目前的89.08%,并且该井的沉没度也由见聚前的543.31上升到目前672.03m。
3.4、见聚浓度上升,井液粘度增加,导致排量效率下降
聚驱电泵井由于井液物性的变化-粘度增加,分离出的气体运动阻力增加,粘度达到一定值后,气体或泡沫将不上浮,造成油气分离器内气液比过高,机组不能工作于排量—扬程曲线上,造成排量效率下降的局面;其次是抽转电或电泵井换大泵生产后,改善了了采出井沉没度较高的生产状况,但是仍然有部分电泵井沉没度值较高,而且在聚驱见聚浓度高的电泵井上尤其明显。
4、目前存在的问题
见聚浓度上升易形成泡沫段,油井普遍存在油套环空泡沫段,分析主要原因是由于当流压低于原油饱和压力时,原油中溶解气不断从原油中析出,在油套环空中的形成气-液混合的“泡沫段”,由于“泡沫段” 相对于油水界面密度较小,同时表面张力加大,容易附着在真实液面之上,特别是产量高的电泵井,泡沫段更易堆积。 由于聚合物是一种单体经聚合反应所得到的产物,通常是有机合成高分子,相同的体积下,聚合物溶液比水更具有增粘性,当水驱与聚驱的采出井形成同样 “泡沫段”时,由于聚驱井的聚合物有较强的粘性,且更具有较大的界驱较水驱更易形成“泡沫段”。
5、几点认识及建议
5.1、见聚浓度对电泵井的影响是多方面的,一是电泵井滑脱系数增大,导致排量效率下降,二是易形成泡沫段,影响动态分析的准确性,三是腐蚀叶轮使电泵井漏失几率增加,使电泵井检泵周期缩短。
5.2、电泵井见聚后,井液物性的改变导致产量、排量效率下降,要根据见聚浓度的变化情况,动态调整清蜡周期,保证电泵井正常生产。
5.3、针对井液粘度和气体双重因素的作用,导致部分电泵井产量和排量效率下降、沉没度偏高,要做好电泵井定压放气工作,并建议使用井底降粘技术。
5.4、从管理的角度出发,找出套压、沉没度、电泵井见聚浓度的最佳结合点,最大限度减少泡沫段对沉没度的影响,为动态分析采取措施提供可靠的依据。